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阀门在使用过程中,阀头密封面受到冲刷腐蚀。为了找到阀头密封面失效的原因,进行了以下分析。
1.试样制备和试验方法
从失效阀头基材车削屑样,制备化学分析试样,分析基材的成分是否合格。采用线切割从失效阀头基材和密封面部位截取金相试样,进行微观组织分析、光谱分析和硬度检测。从阀头基材割取3个拉伸试样和3个冲击试样,进行拉伸性能试验和冲击性能试验。
采用化学分析方法对阀头基体材料进行成分分析,显微镜对微观组织进行分析,直读光谱仪对渗层成分进行分析,布氏硬度计和洛氏硬度计对阀头基材和渗层的硬度进行检测,万能试验机进行拉伸性能测试,冲击试验机进行冲击性能测试。
2.试验结果与分析
(1)宏观观察
在阀头密封面,横向和纵向都有较深的沟槽,延伸到基体。说明在阀门开启状态下,阀头密封面受到介质中硬颗粒的强力冲刷。
(2)阀头基材的化学成分分析
从失效阀头基材位置取样进行化学成分分析。从分析结果来看,各个元素含量均在标准范围内,阀头基材的化学成分符合标准GB/T3077—1999对20CrMnTi钢的成分要求。
(3)阀头基材的力学性能分析
阀头基材的拉伸和冲击试验数据。可以看出,阀头基材的抗拉强度和塑性指标皆符合国家标准规定的20CrMnTi钢淬火+回火后的性能指标。
(4)阀头基材的硬度检测
对阀头基材进行硬度检测,硬度值为197HBW、193HBW、204HBW、213HBW、200HBW、193HBW,说明基材属于韧性材料。
(5)阀头密封面渗层的硬度检测
对阀头密封面渗层进行硬度检测,硬度值为43.8HRC、44.1HRC、37HRC、39.5HRC、41.5HRC、39HRC、37HRC,平均硬度为40.3HRC。可见作为易受冲刷的部位,密封面渗层的硬度不高。
(6)阀头基材及渗层的金相分析
使用4%的硝酸酒精溶液对抛光态试样进行化学侵蚀,并对渗层及基材部位进行观察。由组织可见由表及里的组织分布形貌,近表层组织为针状马氏体、残留奥氏体及WC,心部主要为低碳马氏体、贝氏体及少量铁素体,渗碳表层未见WC组织。亦未有明显的渗层组织及深度。
(7)阀头密封面渗层的光谱分析
为了进一步确定材料是否进行了渗WC处理,采用直读光谱仪对渗层进行金属元素分析,发现材料中含W量极低,检测值为0.05%。
3.分析与讨论
阀头密封面存在多处较深的沟槽。阀头基体的化学成分、力学性能和硬度符合标准要求。可见密封面渗层不耐冲刷与渗层组织和硬度有关。
由检测结果可见,基体心部组织主要为低碳马氏体、贝氏体及少量铁素体等韧性组织,心部组织正常,渗层组织未见WC组织。WC组织含量太少,必然降低渗层的耐磨性能。渗层组织检测中未发现金属元素W,说明渗WC工艺不成功。
渗WC工艺属于高温热扩渗工艺。被渗元素(C、W)在基体金属中要有一定的渗入速度。提高渗入速度的最重要手段之一就是将工件加热到足够高的温度,使溶质元素能够有足够大的扩散系数和扩散速度。如果降低渗WC工艺的加热温度,或缩短保温时间,必然造成渗层中的WC含量不足或渗层太浅,降低密封面渗层的耐磨性能。
4.结语
该阀头密封面的损坏属于渗层硬度不足造成的冲刷腐蚀。渗层中WC含量太低,降低了密封面的耐磨性能。建议严格执行确定的渗WC工艺,保证充分的加热温度和保温时间,保证要求的WC含量和渗层深度。通过“表面具有WC的高硬度,高耐磨,心部保留20CrMnTi基体调质状态的硬度、强度和韧性”的合理结构,来保证阀头密封面的耐磨性能。